茂名石化润滑油生产系统采用的是先糠醛后酮苯再白土补充精制的“老三套”正序生产流程,对原料要求比较苛刻。而茂名石化炼厂以善吃“杂粮”——全炼进口原油著称,如何实现用zui差的原料生产出的润滑油基础油,倾注了茂名石化的大量心血和不懈追求。
现在,茂名石化生产的基础油、光亮油、石蜡和高等级道路沥青料等价高利厚品产量迭创新高,产品产销率100%,光亮油作为茂名石化的拳头产品,在低迷的石化产品市场中更是逆势飞扬。
断乳期的迷茫
让历史的镜头回放到2000年,刚迈进二十一世纪的茂名石化顺应总部的区域配置全炼进口原油,理想的润滑油石蜡基原料——大庆原油*停止供应。
这对按大庆原油设计的润滑油基础油“老三套”装置而言仿佛进入了断乳期的迷茫。大家知道,“老三套”工艺受其物理加工过程的局限,无法改变原料的固有性质,没有合适的原料,很难产出的基础油。这个难题确是让茂名石化感到困扰,而其它可替代的石蜡基原油不仅品种多、数量少、质量不稳定,而且来油不均衡,因此,茂名石化多年的润滑油基础油ib级以上的比例在30%左右徘徊,比例低于总部年度ib级以上65%指标要求,粘度指数低于85的i*产品比例达10%,且非主流牌号产品量比例达15%。在环保要求提高、节能意识增强、汽车机械等工业的技术水平高速发展,人们对润滑油的质量要求越来越高的现实面前,曾让茂名这个华南地区zui大的润滑油生产基地处境尴尬。
用zui差的原料生产的产品
“用zui差的原料生产的产品”一直是茂名石化炼油分部的梦想与追求。没有退路只能前行,他们不断探索,即使路途坎坷、波折。
*,润滑油生产是一个系统工程,要打好质量攻坚战,抓好源头管理是破题之战。
润滑油技术管理骨干们针对石蜡基原油资源不足,原油性质变化较大,基础油黏度指数偏低、中和值偏高等难题,积极开展技术攻关活动,汇集员工思想智慧,殚精竭虑,破题攻关……
他们每月开好润滑油生产协调会,优化石蜡基原油输送,加强加工环节管理,及时解决生产过程出现的各种问题。
茂名石化把适合生产基础油的原油按性价比做好排序,每次原油采购分析会将石蜡基原油采购作为重点之一,根据市场行情及基础油质量情况调整采购策略。
他们严格执行石蜡基原油单储、单输、单炼工作,固定石蜡基原油储罐,满足石蜡基原油分储分炼要求。
茂名石化每年在润滑油系统试炼1~2种新油种,并建立了较为完善的多品种低硫石蜡基原油数据库,较好地指导了各润滑油装置的生产,为基础油和石蜡生产提供了科学的保障。
科技创新添动力
思定而动,抓住战机,茂名石化适时加大科技投入,巩固扩大战果。2006年投资1000多万元对二号常减压减压塔改造,改造后减二、减三线2%~97%馏程zui低可降至60℃,为下游装置提供了原料,为提高基础油质量做好了铺垫。2007年湛江首站高凝点原油单输项目改造完成,石蜡基原油全部具备单输条件,为原油分储分炼创造了良好条件。
到了2010年,茂名石化对轻、重质酮苯脱蜡装置实施了自动温洗改造,提高了脱蜡油收率和质量稳定性。2012年完成了润滑油重质系统扩能改造,可增产重质基础油2万吨/年。2013年,茂名石化在四号、五号常减压装置实施技术改造,拓宽了丙烷装置原料。
功夫不负有心人。随着一项项科技攻关项目投入,加上一系列自主技术的优化运用,装置的原料适应能力越来越强,产品质量稳定性越来越好,“用zui差的原料生产的产品”,茂名石化润滑油“老三套”闯出了一片新天地。2013年ⅰb级以上基础油比例达到85.98%,ⅰc级以上比例达到47.06%,连续4年创中国石化五大同类润滑油企业水平。